邢臺催化燃燒設備安裝案例分享
近期在邢臺地區安裝了一套2萬風量在線的催化燃燒設備,分享一下我公司設備的優點
主要節能改善工藝具體分為兩部分
1:設備本身工藝優化升級
1:1、通過工藝改造吸附床工作區,吸附床氣流層分布均勻、穩定、壓降小、吸附性能好。本工藝采用吸附性能好、氣流阻力小的蜂窩狀活性炭,應用于大風量有機廢氣的治理,不僅能滿足吸附凈化的要求,而且使吸附裝置小型化、阻力低,用中、低壓風機就能滿足排風要求,降低了能耗和噪音污染。
1:2利用余熱,節能顯著。通過蜂窩狀活性炭的吸附濃縮作用,將大風量、低濃度的有機廢氣轉換成小風量、高濃度的有機廢氣,后者濃度可達0.9-1.5g/m3 ,可在催化燃燒床上保持穩定的自燃燒狀態,轉變成無害的CO2和H20,一次啟動后無需外加熱,燃燒后的熱廢氣又用于對蜂窩狀活性炭的脫附再生,達到了廢
1:3處理風量范圍大。 處理風量由每小時數千立方米到數萬立方米,具有凈化效率高、次污染、運行成本低等優點。
2:后期根據用戶使用狀態經驗改善
結合噴涂行業用戶的現場及行業經驗,我們按需方區間化作業情況進行分流式匹配電源配置管控集群風機方法。
根據需方目前提供作業訊息,我們根據整體車間實際需求工況和設備整機的運營穩定性狀況,結合需方單條噴涂線作業的區間狀況,在風機節能問題上擬定出了,整套處理工藝不變,從風速需求來控制用電量節能問題,根據實際需要處理的風量參數設計對應的風機參數型號,從主要消耗成本端口,進行安全分流,由主風機:按作業的不同狀況(例如:單條線或者需求處理風量)我們改造電控系統,拆分主風機功率,匹配區間作業實際需要處理的風量來對選配對應型號的風機,達到主要成本zui佳匹配狀態,完成車間作業設備配置電費損耗zui低化要求。
節能省電型催化燃燒設備工作系統表現:
采用蜂窩陶瓷狀為載體的***催化劑,阻力小,活性高。當有機蒸汽濃度達到2000ppm以上時,催化燃燒設備可維持自燃。耗電量小,由于床層阻力小,用低壓風機就可以工作,耗電少,噪音低。吸附有機物廢氣的活性炭層,用催化燃燒設備后的廢氣進行脫附再生,吸附后的氣體再送催化燃燒室進行凈化,不需外部能量,運行費用低,節能效果顯著。
Voc廢氣處理省電型催化燃燒設備,占地面積小,管理、維修筒單,操作安全。 自動化成度高,系統采用PLC可編程控制器控制,閥門采用氣動閥門。催化燃燒凈化裝置 安全性能完好:系統設置了催化超溫報警、風機故障、閥門故障等報警聲光信號。催化燃燒凈化裝置凈化效率高:凈化效率≥98%催化燃燒凈化裝置能耗低:起燃溫度低、排出氣體溫度可回用。
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