發電機組內冷水Z用樹脂ZG DL 6010NH
一、產品簡介:
“爭光”牌ZGDL6010NH是一種由特殊合成工藝制造的大孔型強酸性陽樹脂和強堿性陰樹脂所組成的混床樹脂,樹脂具有高抗氧化性、耐滲透壓及低滲出的優良物理化學特性,主要用于電廠發電機組內冷水處理,尤其適用于單憑樹脂微調內冷水水質工況使用,通過此樹脂后,水質指標達到電導率≤2μs/cm,PH7-9(正常出水在7.2-7.5,后期隨著電導率逐漸增加,PH也同步升高),銅離子<20ug/L。
二、主要性能指標:
指標名稱 |
指標 |
|
陽樹脂 |
陰樹脂 |
陽樹脂 |
骨架 |
苯乙烯-二乙烯苯共聚體 |
|
分類形式 |
大孔型 |
|
功能基團 |
-SO3 |
-N(CH3)3 |
體積全交換容量mmol/ml |
≥1.80 |
≥1.00 |
有效粒徑mm |
0.55-0.70 |
0.50-0.65 |
均一系數 |
≤1.3 |
|
滲磨圓球率% |
≥90.0 |
|
裝填使用說明:
1、 對于樹脂的裝填,應先用除鹽水將進水管道及交換柱沖洗干凈,內部無雜質;
2、 樹脂出廠時,已經用高純度酸堿再生并混合,用戶直接干裝樹脂即可(即罐體底部無須注水),一般樹脂裝填高度達到罐體直筒高度3/4或上部預留20~25cm空間即可;
3、 裝完樹脂后,沿交換柱內壁緩慢進除鹽水(若加入除鹽水過快,容易致使混合樹脂再分層,影響周期制水量),直到交換柱內加滿水(目的是為了排氣泡,因干裝樹脂時樹脂縫隙留有氣泡,導致出水電導率不穩定);
4、 封住交換柱,進除鹽水以20-40m/h的流速進行快速清洗,直至出水合格(主要控制電導率小于0.5us/cm即可),投入使用;
5、 除鹽水作為補給水時,PH盡量達到6.5以上。進水PH過低,會導致樹脂使用壽命縮短。
如有疑問,可致電進一步聯系溝通。
內冷水裝置運行周期過短的原因分析
一般新機組投用之初,由于系統內雜質偏多,系統密封效果不佳等眾多因素,導致運行周期偏短的現象,主要原因有以下幾點:
1、 除鹽水作為補給水時,系統進水PH偏低
一般除鹽水站出水電導率小于0.2us/cm,PH6.5-6.9,但通過管道時會溶入部分CO2,導致進入系統時補給水PH**6.5,部分廠家達到了5.8;
解決辦法:有效提高管道輸送的密封性能。
2、 系統內密封性不好
內冷水系統密封性能不好,導致水箱呼吸孔長期溶入CO2,導致系統PH偏低,并消耗掉混床樹脂中陰樹脂的交換容量;
解決方法:水箱呼吸孔做氮封處理。
3、 新機組投用前幾個周期雜質過高
一般新機組投用前,由于系統內雜質偏多,新機組投用之初,樹脂消耗相對較快,待運行平穩后即可正常。
4、 樹脂使用壽命偏短
樹脂的交換容量是一個相對定量數,樹脂使用時間偏短的原因主要是因為內冷水中的CO2、Cu2+消耗了混床樹脂的交換容量,待機組運行穩定,系統內的PH和電導率達到均衡后,后續更換的樹脂使用周期將得到有效延長。新樹脂一開始投用,出水指標一般為:電導率0.6us/cm,PH7.2-7.6,經系統內冷卻水循環處理,隨著出水電導率逐漸升高,PH也相對升高。一般電導率達到1.0us/cm時,PH達到8以上。
注意事項:1)定子冷卻水系統,以除鹽水作為補給水,不建議冷凝液作為補給水,尤其嚴禁往系統內補充加氨凝結水,以防止形成銅氨絡合離子和快速消耗樹脂交換容量。2)對系統內冷水檢測PH值時,離線檢測數值往往比實際數據偏低,因為離線檢測時,水樣中會有CO2溶入。
|